1概述
通过分析和探讨,影响锅炉掺烧能力的主要因素有:接带负荷能力、给水自动控制、RB工况事故处理和环保的影响,基于以上问题,我们进行一系列的改造和优化,为提高经济煤种掺烧率奠定基础,经济煤种实现100%掺烧成为了可能。
2经济煤种掺烧情况介绍
2.1设备概况
锅炉型号:SG1913/25.40-M951,是超临界参数变压运行螺旋管圈直流炉,单炉膛、一次中间再热、采用四角切圆燃烧方式、平衡通风、固态排渣、全钢架悬吊结构∏型、露天布置。设计煤种:神府煤,校核煤种:晋北煤。制粉系统采用HP1003型中速磨冷一次风机正压直吹式,每台炉配六台磨煤机,与六层24个燃烧器相匹配,五台磨可带锅炉BMCR负荷。每台炉还配有三层共12支油枪,作为等离子点火的备用或其它紧急情况下的投用,锅炉每支油枪设计为0.8吨/小时,主要用于锅炉稳燃。
2.2经济煤种掺烧情况介绍
2.2.1经济煤种范畴
入厂煤中符合下述一项条件的即为经济煤:
——低热值煤,收到基低位发热量(Qnet,ar)≤4000kcal/kg;
——高硫煤,收到基全硫(St,ar)≥1.0%
2.2.2锅炉燃用煤种情况
公司锅炉的设计设计煤种:神府煤,校核煤种:晋北煤,近年以来燃用的主力煤种有神混、伊泰、平煤、石炭和印尼煤。公司燃用的低热值煤主要从印尼进口,通常称作印尼煤,高硫煤主要是平煤。
公司燃用煤种情况一览表
从上表数据来看,经济煤种(印尼煤和高硫煤)与常规燃用煤种相比有以下特点:
印尼煤的特点:
A、具有发热量偏低(发热量在3500 kcal/kg左右);
B、灰分和硫份明显偏低。
高硫煤的特点:
一般都是高灰煤,硫份明显偏高(一般在1.0~1.7),远远超出锅炉正常燃煤标准。
2.3经济煤种掺烧情况
2017年公司实现掺烧印尼煤37万吨,高硫煤68.9万吨,掺烧率为34.5%;2018年公司实现掺烧印尼煤62.1万吨,高硫煤73.2万吨,掺烧率为44.1%。
3影响锅炉掺烧的因素:
3.1锅炉接带负荷能力
印尼煤发热量偏低,加入过多的印尼煤,导致进入锅炉的燃料发热量降低,磨煤机和给煤机出力达到最大后,无法满足锅炉接带负荷的要求。
3.2给水自动控制的影响
三期锅炉的设计煤种热值为:5300Cal/Kg,对应给水控制器“O”值为1,正常情况下给水控制器“O”调节范围在0.8~1.2,如果掺烧3台及以上的印尼煤,由于燃煤加权热值降低,给水控制器“O”值降低至0.8以下进入自动控制死区,机组的给水控制器及CCS无法正常工作。
3.3 RB工况事故处理
发生重要辅机跳闸后,机组RB动作,保留三台磨煤机运行,煤的热值过低,造成事故处理失败,可能导致机组跳闸或更严重事故。 锅炉每支油枪设计为0.8吨/小时,主要用于稳燃,RB动作后虽投了油枪,增加燃料量非常有限,存在一定的安全风险。
3.4环保的影响
镇江市经信委发文《关于做好重点燃煤企业燃煤品质控制的通知》要求:全市重点燃煤企业必须严控燃煤品质,含硫率低于0.7%,灰分低于15%;江苏省环保厅要求:脱硫入口二氧化硫浓度<=1800ppm,各项环保排放指标必须达到超低排放标准。
4经济煤种掺烧模型的优化
4.1掺烧要素
燃煤发热量、挥发份、硫分、水分、灰分,灰熔点、流动性、可磨性是配煤的约束条件。掺配煤核心三要素是挥发份、发热量和硫分。挥发分影响锅炉燃烧稳定性,是掺烧首先考虑第一要素,发热量影响锅炉带负荷能力,硫分影响环保指标。满足三要素的前提下,考虑入炉煤灰份、灰熔点,以减少对受热面的磨损和炉内结焦现象。根据机组锅炉和脱硫设备配置及国家环保排放要求,一般控制入炉加权煤质如下:低位发热量热值4800—5200Kcal/Kg,收到基硫份0.4—0.7%,收到基灰份15—20%。
X 1 + X 2 + …… + X n = 1
说明: X 1,X 2,……, X n :各种煤所占入炉煤总量的比例。
Q net,ar :各种煤的收到基低位发热量。
V daf :代表干燥无灰基挥发分。
S t,ar :代表收到基全硫
X 1 V daf1 + X 2 V daf2 + …… + X n V dafn ≥ V daf,min
X 1 Q net,ar1 + X 2 Q net,ar2 + …… + X n Q net,arn ≥ Q net,ar,min
满足RB和机组接带负荷的需要,加仓时充分考虑RB动作后保留磨煤机的发热量情况,以满足事故处理需要。
X 1 S t,ar1 + X 2 S t,ar2 + …… + X n S t,arn ≤ S t,ar,max
4.2给水控制器逻辑修改
热工人员通过修改逻辑,将TPID.OUT及其上、下游功能块的上下限均放开至0.6~1.2,中间点温度修正TPID输出量程修改为0.6~1.2(原始0.8~1.2),保证控制系统有充足的调节裕量。
4.3油枪的改造
在事故情况RB动作时,所剩余的三台磨煤机可能会有一台低热值印尼煤的情况,对于锅炉稳定工况不利,结合现有情况,对锅炉油枪进行了改造。综合考虑启、停阶段用锅炉燃油用量,保持AB、CD层油枪不变,更换了EF层四角油枪雾化片(见附图),将EF层油枪流量由0.8t/h提高至2.5t/h,增加6.8吨燃油,相当于增加约14吨燃煤,确保事故处理的成功。
4.4环保的控制
我们利用印尼煤硫份低的特点掺烧高硫煤,控制入炉煤加权硫分不超限(小于0.7%),满足政府环保要求。制定掺烧方案,合理掺烧印尼煤和高硫煤,控制入炉煤加权硫份不超限。
4.5掺烧模型的优化
1年以前经济煤种掺烧以模型Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ为主,一般为印尼煤*2+高硫*2+其它优质煤*2,或者印尼煤*2+高硫*1+其它优质煤*3,印尼煤掺烧始终无法突破两台。我们提出了大胆的想法,将印尼煤台数提高至3-4台。
4.5.1采用印尼煤*3+高硫*2+其它优质煤*1模型基本上可以满足任何工况,需要停运磨煤机时优先停运优质煤;
4.5.2预计近期机组负荷不高可以采用印尼煤*4+高硫*2模型加仓,实现经济煤种100%掺烧;每日夜班负荷较低,可以在中班加仓时按此模型加仓,夜班加仓时更改,尽力提高经济煤种掺烧量。
4.5.3如果高硫煤硫份在1.0%左右,印尼煤硫份在0.2%左右,可以采用印尼煤*3+高硫*3模型加仓,实现经济煤种100%掺烧。
4.6入炉煤加权参数控制表
通过对入炉煤种的控制,实现入炉煤加权参数全部在控制范围内,满足机组接带负荷和环保排放的要求,最大程度上提高经济煤种的掺烧率。
4.7 今年以来的掺烧情况
2019年1~6月份公司实现掺烧印尼煤55.1万吨,高硫煤35.5万吨,实现经济煤种掺烧率63.4% 。尤其是进口印尼煤掺烧率的大幅提高,有效降低了公司的燃料采购成本。
5结论
随着能源问题的日益严重,用好煤炭资源、发挥煤炭作用,对保障国家能源安全、实现可持续发展至关重要。今后较长一段时期火电仍是我国的主力电源,降低发电成本是火电的生存根本。优化锅炉经济煤种掺烧模型,彻底解决了锅炉掺烧能力的瓶颈,大幅提高了锅炉经济煤种掺烧率,尤其是突破印尼煤的掺烧极限,可以充分利用进口印尼煤价差大的优势,大幅降低煤炭采购成本,增加公司利润,增加公司在业内的竞争力。
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